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  • 科陸CL2700高壓變頻器在發電廠循環水泵上的應用———科陸CL2700高壓變頻器在發電廠循環水泵上的應用
    深圳市科陸變頻器有限公司

     1. 工程概況
          內蒙古某發電廠總裝機容量為4×300MW。每臺機組配置2臺循環水泵,其出口調節門采用蝶閥,只有全開全關2個位置,冷卻水流量調節采用開泵臺數進行控制。由于季節變化及晝夜的溫度差異,時常出現開1臺泵流量不夠,開2臺泵流量過大的情況。由于采用這種原始的調節方法,汽輪機的真空度不穩定,不能保證汽輪機在經濟運行方式下運行,同時浪費了大量電能和水資源,致使廠用電率高,供電標煤耗高,發電成本不易降低。選擇合適的調速方式對循環水泵進行節能改造成為當務之急。為了進一步適應廠網分開、競價上網的電力體制,進一步節約能源,降低廠用電率,保護環境,簡化運行方式,減少轉動設備的磨損,我廠決定采用深圳市科陸變頻器有限公司生產的CL2700系列6kV/1800kW高壓變頻器,對1#發電機組循環水泵進行變頻調速節能改造。
                       
    2  循環水泵參數和工況特點
                      #1發電機組配置2臺循環水泵,循環水泵有關參數如下:
                      型號:1600HB立式斜流泵
                      流量:Q=18500m3/h
                      揚程:H=18.2m
                      額定轉速:370rps
                      配套電機:YL1800-16
                      匹配功率;1800kw
                      額定電流:223A
                      額定轉速:375rps
          內蒙古某發電廠的發電機組采用閉式循環水系統。補給水經化學弱酸陽離子交換器處理后的軟化水。循環水泵采用單元制供水系統,即每臺機組配1座冷卻塔,1條壓力循環水管,1條雙孔自流水溝和2臺循環水泵,在正常運行工況,每臺機運行2臺循環水泵。冷卻水塔采用風筒式逆流自然通風冷卻塔,通風筒為雙曲線旋轉殼。在循環供水系統中,是由循環水泵實現水資源的循環利用的。經熱 
           交換后的熱水進入冷卻設施進行冷卻,使其水溫降至允許值,然后又重復將冷卻水輸入凝汽器而循環使用,由于系統水位基本上是穩定的,故循環水泵的揚程也基本穩定,而其容量按計算水量確定。
           循環水泵隨機組長期連續運行,由于機組負荷經常變化,需要及時調整循環水流量,以保證機組的安全經濟運行。即使在同一負荷的情況下,不同的外部環境也使得循環水流量的需求不同。利用高壓變頻器根據實際需要對循環水泵進行調速控制,從而既保證和改善運行工藝,又可達到節能降耗的目的。
                       
    3 汽輪機的經濟運行方式與循環水泵流量的控制

            目前汽輪機的真空度主要依靠調節冷卻水流量來控制,為提高機組運行的經濟性,由于真空度提高汽輪機功率的增量△N1應大于為增加循環水量所多消耗的功率△N2,顯然,汽輪機的最有利真空Peco(經濟真空)應位于凈增功率△N=△N2-△N1的最大值處,此時汽輪機工作在經濟運行方式,如圖1所示。

          圖1中Dw為冷卻水量,P為汽輪機的凝汽器真空,△N為功率差值,△N在冷卻水量比較小的時候隨冷卻水量的增大而增大,到a點達到最大,如果再進一步增大冷卻水流量,△N反而開始減小,直至為零。但到達c點時,汽輪機的膨脹能力已達到極限,汽輪機功率不會再增加,c點所對應的真空成為極限真空。從圖1中可以看出,由a點引等水量線與凝汽器壓力線相交的b點所對應的真空Peco就是最有利真空,a點所對應的冷卻水量Deco就是最佳冷卻水量。通過確定汽輪機的最有利真空,并以此為依據來控制冷卻水流量,使汽輪機的排氣壓力盡量維持最有利真空位置,以保證機組在經濟運行方式下工作。
           最有利真空的實現是靠調節循環冷卻水的流量,由機組DCS控制循環水泵的運行狀態,調節循環水泵的運行臺數和運行轉速,控制循環水流量使汽輪機的真空度維持在最有利真空位置,保證機組經濟運行。水泵的速度調節控制是汽輪機最有利真空控制系統的核心內容,利用變頻器對循環水泵進行速度控制,運行方式為“一變一定”。
                       
    4變頻調速系統設計
           為了充分保證系統的可靠性,為變頻器同時加裝工頻旁路裝置,當變頻器因故障而退出運行時,電機可以直接手動切換到電網工頻運行,工頻旁路由3個高壓隔離開關QS1、QS2和QS3組成(見圖1,其中QF為原有高壓開關)。QS2不能與QS3同時閉合,在機械上實現互鎖。變頻運行時,QS1和QS2閉合,QS3斷開;工頻運行時,QS3閉合,QS1和QS2斷開。為了實現變頻器故障的保護,變頻器對6kV開關QF進行聯鎖,一旦變頻器故障,變頻器跳開QF,工頻旁路時,變頻器允許QF合閘,撤消對QF的跳閘信號,使電機能正常通過QF合閘工頻啟動。

           為了保證發電機組安全運行,在單臺變頻循環水泵運行工作模式下,變頻器發生故障跳開QF時,需要將備用的循環水泵自動投入運行,為適應變頻改造后循環水泵系統自動化水平的提高,對出水閥門也進行聯鎖自動控制,其閥門聯鎖功能的作用是:在啟動水泵升速過程中,水泵出口水壓逐漸增高,當大于設定的“最小開閥出口水壓”時,閥門開始打開,直至開全,在停泵時,閥門同步關閉;如果開泵時,閥門因各種原因未能開全,將提示“閥門沒有開全”,停泵時,如閥門未關嚴,將提示“閥門沒有關嚴”。這樣在開泵和停泵的過程中,值班人員無需再對閥門執行任何操作,不僅減少了操作的失誤,而且在開閥、關閥過程中對管網的沖擊也很小。
          變頻調速系統進入發電機組有的DCS系統。DCS根據機組的負荷情況,按設定程序實現對鍋爐循環水泵電機轉速的自動控制。變頻器需要提供給DCS的開關量輸出包括故障報警(變壓器超溫、單元柜風機故障、控制電源掉電、控制器故障、單元故障、模擬信號斷線等)、待命指示、運行指示、高壓合閘允許、高壓緊急分斷、開閥門(變頻器控制閥門聯動時使用,即打開出口碟閥)、關閥門(變頻器控制閥門聯動時使用,即關閉出口碟閥);DCS需要提供給變頻器的開關量包括:啟動變頻(干節點,閉合時有效,使變頻器開始運行)、停運變頻器(干節點,閉合時有效,使變頻器正常停機)、閥門關嚴(干節點,開點有效,表示變頻器所控制的水泵出口碟閥的閥門已關嚴)、閥門開全(干節點,開點有效,表示變頻器所控制的水泵出口碟閥的閥門已全開);DCS需要提供給變頻器的模擬量有:1路4-20mA的電流源輸出,作為變頻器的轉速給定值,即變頻器需要運行的轉速;變頻器需要提供給DCS的模擬量有:2路4-20mA的電流源輸出,模擬輸出對應的物理量為輸出頻率和輸出電流;現場提供給變頻器的模擬量有:1路4-20 mA的電流源輸出,表示變頻泵的出口壓力,閥門聯動時備用;高壓開關柜提供給變頻器的開關量有:1個,工頻高壓開關已分閘。節點閉合時表示高壓在分閘位置,高壓開關合閘,該節點斷開。
           循環水泵調速由操作人員通過DCS系統CRT上的模擬操作器,參照凝汽器的真空度和外界氣溫,對DCS的輸出值進行調節,此輸出值為反饋給變頻器的4-20mA標準信號,對應不同的頻率(速度)給定值,變頻器通過比較轉速輸出量與DCS速度給定之間的大小,自動調節電動機的轉速,實現循環水泵的轉速控制,從而達到調節水量的目的。
          在此基礎上,經過一段時間的積累,可將不同負荷和溫度下的給定值繪制成曲線,定出安全的上下限,制成循環水泵調速專用算法,同時利用熱工一次測量元件,將采集的負荷和溫度參數的變化值送到機組DCS系統中,在機組DCS系統中,進行控制運算,將計算結果形成4-20mA的速度給定指令信號,反饋給變頻器,變頻器通過比較轉速輸出量與DCS速度給定之間的大小,自動調節電動機的轉速,實現循環水泵的轉速自動控制。
           這次改造只針對兩臺并聯水泵中的一臺,正常運行工況為一臺工頻、一臺變頻。由于季節及晝夜溫度的差別使得變頻系統的運行有著特殊性,管網總出口的壓力取決于兩臺并聯水泵各自的出口壓力,從而決定了變頻泵不可能在太低的頻率下運行,否則會引起倒流或不出水的情況。另一方面,太低的頻率會導致整體壓力下降,達不到循環水系統總體的揚程要求,處于工頻定速運行的水泵也易導致過流發生。根據以往的運行實踐經驗,在工頻泵與變頻泵同進運行的情況下,使變頻泵最低的頻率保持在38Hz以上,在變頻泵單獨運行時,變頻器可以根據需要在5-45Hz范圍調節,(變頻泵調節的頻率必須滿足水泵出口壓力最低要求),這樣可以滿足運行需要,同時可對出水量進行連續的調節。

    5  變頻改造后的效益計算
            對相關參數的實際測量結果如表2。

            測試結果表明,50%負荷時節能率為60%,滿負荷時節能率也達20%。同時,電機變頻啟動時,啟動電流平穩上升,電機啟動非常平穩。
            全年發電機組運行時間按7200小時計算,其中雙泵運行時間和單泵運行時間各占一半,發電機組滿負荷、80%負荷、70%負荷、50%負荷運行時間均為1800小時,電費成本為0.2/元度。
        (1)1#機組滿負荷時,在雙泵運行情況下,估算年節電量為:302400kWh,年至少節省電費:60480元
        (2)1#機組滿負荷時,在變頻泵單泵運行情況下,估算年節電量為:302400kWh,年至少節省電費:60480元
        (3)1#機組80%負荷時,在雙泵運行情況下,估算年節電量為:625500kWh,年至少節省電費:125100元
        (4)1#機組80%負荷時,在變頻泵單泵運行情況下,估算年節電量為:625500kWh,年至少節省電費:125100元
         (5)1#機組70%負荷時,在雙泵運行情況下,估算年節電量為:843300kWh,年至少省電費:168660元
         (6)1#機組70%負荷時,在變頻泵單泵運行情況下,估算年節電量:843300kWh,年至少省電費:168660元
         (7)1#機組50%負荷時,在雙泵運行情況下,估算年節電量為:897300kWh,年至少節省電費:179460元
         (8)1#機組50%負荷時,在變頻泵單泵運行情況下,估算年節電量為:897300 kWh,年至少節省電費:179460元
            可見,在滿負荷全年運行至50%負荷全年運行情況下,投入1臺高壓變頻器后,我廠全年節約電費均可達107,604元左右。另外,由于CL2700系列變頻器的功率因數可達0.95以上,大于電機功率因數0.82,可減少大量無功。并且實現了電機軟啟動,可避免因大電流啟動沖擊造成對電機和機械設備的影響,減少電機維護量,節約檢修維護費用,同時大幅度延長了電機的壽命。
                       
    6  結論
           高壓變頻調速裝置節能效果明顯,采用變頻調速后,還實現了電機的軟啟動,延長了電機的壽命,也減少了管道的振動與磨損;總之,深圳市科陸變頻器有限公司生產的CL2700系列高壓變頻器在內蒙古準格爾電廠1#機組循環水泵系統的調速改造中應用是相當成功的。該系列變頻器的先進性、可靠性已得到了許多工業應用的證實。在電力行業,對于許多高壓大功率的輔機設備推廣和采用高壓變頻調速技術,不僅可以取得相當顯著的節能效果,是電廠節能降耗的一個有效途徑,而且也得到國家產業政策的支持,代表了今后電力行業節能技改的方向。
                             

     
     
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